袋式除塵器作(zuò)為(wéi)一類效率高的幹法除塵設施,在(zài)該行業的應用相當(dāng)普遍,其中應用較多的一種是反吹風袋式除塵器。通常,投運初期(qī)情況(kuàng)尚可,但不久都程度(dù)不一地出現了許(xǔ)多問題。
1.1 現(xiàn)狀
在有色冶煉行業,除塵器不僅僅是一個環保設備(bèi),更重要的是(shì)一個生產設備(bèi),因此,要(yào)求除塵效率越高,性能越穩(wěn)定可(kě)靠越好。
袋式除塵器作為一類_幹法除塵設施(shī),在該行業的應用相當普遍,其中應用較多的一種是反吹風袋式除塵器(qì)。通常,投運初期情況尚可,但不久_都程度(dù)不一地出現了許多問題。_為突(tū)出的_是除塵器運行阻損普遍高於(yú)設計值,直接影響了係統的排煙效果(guǒ)。由於反吹風清灰強度小,三(sān)通切換閥又往往因多種原因而失靈(líng),導致清灰效果差,且粉塵再吸附現象嚴重,漸漸地(dì)濾袋內表麵粉塵層越積(jī)越(yuè)厚,除塵器(qì)阻損愈來愈(yù)高,有的除塵器(qì)甚至因此而陷入了癱瘓狀態,嚴重(chóng)地製(zhì)約了冶煉生產的正常進行(háng)。
1.2 原因(yīn)淺析
反吹清灰型的袋式(shì)除塵器阻損(sǔn)由(yóu)兩部分組成,即機械阻損和濾袋阻損(sǔn)。機械阻損(又(yòu)稱除塵器結構阻損),是除塵器進氣(qì)管、箱體入(rù)口、濾袋花板、箱體出(chū)口,排氣管、換(huàn)向閥等局部阻(zǔ)損之和,在係統正(zhèng)常運行後,機械阻損變化不(bú)大,並且可經計(jì)算得出。濾袋阻損是濾料本身阻損與附著在濾料(liào)上的粉塵層阻損之和,一般情況下,濾料(liào)本身阻損可忽略不計,故濾袋阻損實際上可視為粉塵層阻損。影響濾袋阻損的(de)因素非常複雜,它和濾布類別、過濾風速、粉塵濃度、粉塵特性、煙(yān)氣特性、清(qīng)灰方(fāng)式以(yǐ)及設計參數、製作(zuò)安裝質量和運行管理等密切相關。
中文字幕一区二区精品区(men)知道,有色冶煉行業的粉塵大部分係化學方式形成,具(jù)有塵粒細,粘附力(lì)強的特點,並且煙(yān)氣的含塵(chén)濃度一(yī)般較高,目前所(suǒ)采用的反吹清灰型或機(jī)械振打清灰型的布袋除塵器都屬於弱清灰(huī)類型(xíng),主要依靠(kào)濾袋(dài)的形變所造成的(de)屈曲(qǔ)和扭曲作用來(lái)抖落粉塵(chén)。由於力量小,濾袋(dài)形變速(sù)度慢,故每次反(fǎn)吹清灰(huī)時不易將濾袋內表麵的粘細粉塵層_破壞並抖落。因此(cǐ),難以達到(dào)較好的清灰效果,時間一長,袋式除塵器運行阻損也_必然出現居高不下的現象。在這種情況下,_的解決(jué)辦法_是尋求一種快速強力的清灰機構來代替現(xiàn)有的(de)反吹風或振打(dǎ)清灰機構。
2、長袋停風(fēng)低壓快速脈衝袋式除塵器技術的主要性能參數及特點
長袋低壓快速脈衝袋式除塵技術屬新一(yī)代脈衝袋式除塵技術,它(tā)克服了高壓(傳統)脈衝袋(dài)式除塵技術的諸多缺點。這些缺點是:(1)濾(lǜ)袋(dài)短,在煙氣(qì)量大的場合便失去了占地少的優點;(2)噴吹清灰壓力高,能耗大,不能利用管網壓氣;(3)電磁脈(mò)衝閥數量多,膜片質量差,維護工作量大;(4)換袋不方(fāng)便(biàn),勞動強度大,易造成二次(cì)汙(wū)染。
在全麵克服(fú)缺點的同時,新一代(dài)脈衝保持了傳統脈衝過濾速度高、結構緊湊、鋼耗低、投資(zī)省的優點,其優良的性能受到許多_的重視,在工業行業普遍應用。
鵬鶴環(huán)保的長袋低壓快速脈(mò)衝袋式除塵器技術己有十年曆史,由於其(qí)除塵濾袋長、噴吹清灰壓力低,運行能耗(hào)少、脈衝閥數量少且工作可靠,換袋方便(biàn)、重量輕,投(tóu)資省(shěng)、占地小等優點,受到用戶的歡迎,已(yǐ)經或正在為電爐煉鋼、高爐(lú)煤氣淨化,煤粉製備和噴吹、瀝青混凝土生產、炭(tàn)黑,建材、耐火、化工、鋁電解等領(lǐng)域所采用,被列為_環保(bǎo)_實用技術項目(mù),並被_科委列(liè)為_科(kē)技(jì)成果重點推廣項目。
長袋停風低壓快速脈衝袋式除塵技術又是上述(shù)技術的改進型。它將上(shàng)箱體分隔成若幹倉室,每室有數排濾袋,各室(shì)出口(kǒu)設停風(fēng)閥,在閥門關閉狀態下,該室的脈衝閥依次逐個噴吹,實現非過(guò)濾狀態下清灰。除塵器其它部位未(wèi)作改變,這樣,不同位置的濾袋之間容易保持清灰(huī)強(qiáng)度的均衡,而且清灰效果不過份依賴停風閥的嚴密程度(dù)。既消除了過濾和清獲同時進行時粉塵再吸附(fù)的現象(xiàng),又進一(yī)步降低了噴吹壓力和運行能耗,還可(kě)在不停產的情況下逐室進行檢修。
2.1 主(zhǔ)要性能參數
噴吹清灰(huī)壓力:0.15~0.2MPa
噴吹周期(qī): 定壓差或定時(可調(diào))
脈衝寬度(dù):60~85ms
脈衝閥每(měi)個閥次耗氣量:<0.207m3
單閥(fá)處理麵積:~34m2
入口含塵(chén)濃度:~80g/m3
除塵效率:>99.8%
濾袋規格:(φ120)6000~8000mm
處理能力:1×104~110×104m3/h
2.2 主要(yào)性能特點
(1) 清灰強度大。由於低壓脈衝閥結構簡(jiǎn)單,自身阻力小,因而較小(xiǎo)的工作(zuò)壓力便可產生強烈的清灰力度。
(2)濾袋長(zhǎng)。由於(yú)清灰效果好,故濾袋長度相(xiàng)當於(yú)傳統(高壓)脈衝的3~4倍。
(3)過濾(lǜ)風速高。在同(tóng)等工況條件下是反吹(chuī)風(fēng)型的2~4倍,因而同等(děng)過濾麵積下處理能(néng)力大。
(4)脈衝(chōng)閥壽命長。閥體結構為雙薄膜片(piàn)結構,節流通道(dào)和卸壓通道分開設(shè)置,噴吹壓力低,膜片不易損壞,所以脈衝閥壽(shòu)命長。
(5)維(wéi)修(xiū)工作量小。由於脈衝閥處理能力大,因而閥(fá)數少,在同等條件下隻(zhī)及傳統脈衝閥數(shù)量的1/6。
(6)換袋方便。更換濾袋時人處於花板(bǎn)上部淨(jìng)氣箱,與灰塵不接觸,操作條件好。
(7)自動化程度(dù)高。清灰,卸灰、溫度、壓差、流(liú)量及氣動設備運行(háng)狀況均為自動監(jiān)測、顯示、警報和操作。
(8)重量輕(qīng)、投資省、造價低。在同等工況條(tiáo)件下與反吹風除塵器相比,占地麵積節約57%,重量減少54%,造價降(jiàng)低40%~50%,運行能耗減少10%~15%。
3、長袋停風低壓快速(sù)脈(mò)衝袋式除塵技術在鋅揮發窯的推廣應用
某冶(yě)煉廠鋅揮發窯老係統有三台規格、產量相同的揮發窯(亦稱回轉窯),每台窯原各配置一台大布袋除塵器,其清灰方式均采用壓氣振打加反吹風。
3.1改造前狀況
原除塵係統投產於70年代初,投運初期,情況尚可,但不久_出現壓氣振打機械失靈,反吹風三通閥開關不到位,導致過濾與反吹同時在箱室中進行,粉(fěn)塵(chén)再吸附現象嚴重。又由於實(shí)際過濾風速是設計值的兩倍多,於是除塵器阻力愈來愈大,窯(yáo)尾負壓愈來愈小,嚴重製約了冶(yě)煉生(shēng)產的正常進行。在這種情況下,很早_幹脆廢(fèi)除了反吹、振打清(qīng)灰係統,_靠人(rén)工逐一拉各箱室檢修門反吸大氣對濾袋進行衝擊(jī)清灰(huī)至今,這種方(fāng)式不僅(jǐn)勞動(dòng)強度大,而且還帶來了一連串的危害和損失。
(1)除塵(chén)器漏風嚴重,風機負荷加大(dà),無功能耗增加。
由於每箱室僅靠檢修門附近的濾袋能受到反吸(xī)風衝擊。故造成箱室內除塵布袋清灰不均勻,不_,所(suǒ)以每隔30min_要巡回(huí)拉一次門。如此頻繁的拉門已使各檢修訂(dìng)破壞嚴重,關閉不嚴,大量漏風。據測試除塵器箱室漏(lòu)風率_50%,致使風機的無(wú)功(gōng)能耗太(tài)大增加。
(2)窯尾負壓不(bú)夠,氧化鋅(ZnO)流失嚴重。
由於漏風嚴重,造成係統負壓短路,窯尾經常呈現微正(zhèng)壓狀態,使得每天至少(shǎo)有(yǒu)1.2~1.5tZnO從窯(yáo)尾冒(mào)掉,每年若按260天工作日計算,損失的(de)ZnO_達312~390t,折合人民幣80~106萬元。不僅如此,還嚴重汙染了現場環境(jìng)。 (3)布袋損壞嚴重。
由(yóu)於大量冷風進入箱室(shì),使得(dé)箱室進出口溫降達100~120℃,箱室中煙氣溫(wēn)度往往低於露點溫度以下,造成濾袋板結,致使本來_非常弱的(de)清灰動力變得更加無濟於事,繼而造成濾袋透氣性(xìng)更差,阻損_,如此往複形(xíng)成惡性循環(huán)。另外,煙氣中所含的硫氧化物及氟等成分在露(lù)點以下對濾袋也產生了較強的腐蝕性,加速了(le)濾袋的損壞。又由於除塵器靠風機較近,負壓(yā)較高,故漏入箱室的風速較高,力度較強,檢修門附近的濾袋撕(sī)裂損(sǔn)壞嚴重,往往使得每噸氧化鋅0.1條濾(lǜ)袋的指(zhǐ)標突破到0.18~0.2條,按一天產40tZnO且每年按260天計算,則(zé)布袋損失為1872~2080條,折(shé)幣(bì)15~17萬元。
(4)由於濾袋破損頻繁嚴重,使得煙囪外排煙氣中ZnO濃度長期高達400~500mg/m3,若外排的煙氣量按85000m3/h(測試值)計算,則(zé)每年(260天(tiān))因此而損(sǔn)失的ZnO達212~265t,折幣57~72萬元。
由此(cǐ)可見,一台揮(huī)發窯一年因ZnO流失、布袋損壞(huài)等所造成的經濟損失約為(wéi)157~195萬元(yuán),這其中還未計入(rù)風(fēng)機的無功能耗。不僅如此,還嚴重惡化了崗位及周(zhōu)圍環境,危害了工人身體健康。
3.2改造的(de)具體方案
針對上述情況,泊(bó)頭市鵬鶴環保機械(xiè)有限公司對三台除塵器中狀況_差的2#窯(yáo)除塵器進行了(le)改造,其具體方案為: (1)改造原12個箱室中的(de)8個箱室;
(2)拆除壓氣振打及反吹風係統;
(3)拆除濾袋吊掛裝置及下花板;
(4)在原箱(xiāng)室(shì)上部增設上箱室(shì),上箱室頂部設(shè)開啟式頂蓋(gài)及氣動噴吹裝置,中部設噴(pēn)吹管,下(xià)部設濾袋花扳,花板下部(bù)(即原箱室(shì))懸掛濾袋及(jí)其支撐骨架。
(5)在各中箱室煙氣進口處設置擋板,各上箱室煙氣出(chū)口處設(shè)氣動停風閥。
(6)建立一套(tào)壓氣生產及輸送係統(也可利用(yòng)廠管網壓氣),及除塵(chén)器自動運行微電腦控製櫃一台。
改造後的除塵器所有技術指(zhǐ)標均達到並部分_了設計(jì)標準。
5.5改造後的經濟效益、環境效益和社會效益
(1)改造後的除塵器通過投運以來的連續生產考驗及技術參(cān)數的測試結果證明,該技術運用於氧(yǎng)化鋅收塵,在技術上(shàng)是(shì)_的(de)、適用的,而且運行也是可靠的。
(2)由於設備阻力小,漏風少,窯尾負壓得以_,捕(bǔ)塵效果好,消除了(le)窯尾大量冒煙(ZnO流失)現象,濾袋無一破損,排放濃度低,故氧化(huà)鋅產量顯著增加,據統計每天較改造前多回收3~4t 氧(yǎng)化鋅,由此產生的年經濟效益達200萬元以上。此外,風機的電耗也大為降低。其(qí)一次投入的改造費用僅(jǐn)半年左右_可收(shōu)回。
(3)由於自動化程度高,故障(zhàng)少(shǎo),維修量小(xiǎo),工人勞動強度及操作(zuò)條件大大(dà)減輕和_,而且現場(chǎng)環(huán)境已大為改觀,深(shēn)受當地環保部門(mén)和崗位工人的_。
(4)由於(yú)利舊部分較多(duō),故投資少,周期短,見效怏。同時,在不增加原有箱室的情況下,改造後的處理(lǐ)能力可提高一倍以上,_能滿足擴大(dà)生產能力的需要。
4、結束(shù)語
從某種程度而言,人(rén)們在(zài)選用袋式除(chú)塵器時,所關注的焦(jiāo)點(diǎn)是獲得好的清灰效果(guǒ),從而(ér)保持較低的設備阻力和除塵係統良好的煙氣捕(bǔ)集(jí)能力(lì)。在長袋停風(fēng)低壓快速脈(mò)衝袋(dài)式除塵技術的諸多優點中,_突出之點在於具有強大的清獲能力,能可(kě)靠地達到選(xuǎn)用者預(yù)期的清灰效果及設備阻力。因而受到越來越普(pǔ)遍(biàn)的重視,推廣速(sù)度逐年增加,應用領域也在(zài)迅速擴大。